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选矿磨矿新电气控制系统分析与对策

发布日期:16-04-19 10:51:50     浏览次数:     文章来源:Bpbp

   工艺流程及新电气控制系统简介磨矿八系列工艺流程是在原有15系列基础上改进和完善的,主要对部分设备和电气控制系统进行改进。首先,设备部分一段采用棒磨,二段球磨由02.7mX3.6m改为03.2mX4.5m,电气控制部分增加了气动s离合器、自动喷油装置、慢速传动部分以及2台高压泵,改进了高、低压油站和励磁装置的电气控制模式,对2台磨机中同步机和励磁装置采用多种电气保护方式,有效地保护了磨机的轴瓦,确保磨机安全稳定运行,达到提高磨机处理量和降低磨矿电耗的目的。

球磨机二段磨   工艺流程入磨的铁矿石是经磁选和重选选出的综合铁精矿,细碎后,粒度为140mm,硬度f=916,密度4t/m3左右,含铁>52从一27号矿仓出来的矿石,经4台摆式给矿机给集矿皮带,再输送到给矿皮带,经皮带电子秤计量后,进入02.7mX3.6m棒磨机进行磨矿。一段棒磨机的排矿自流进人0 2.4m沉没式螺旋分级机,进行预先分级,返砂进人二段03.2mX4.5m溢流型球磨机1生产现状分析梅山选矿厂磨矿系统现有六个生产系列,铁精矿产量已达185万t/a,采用两段闭路磨矿工艺,将<14mm的矿石细磨,产出浓度、粒度符合一200目72%士2的要求的矿浆送往后续的选别工序。由于磨矿工序关系到产品质量、选矿比、金属回收率以及选矿1/3生产成本。因此,磨矿分级是选择生产工艺流程中较关键的一道工艺,而电气控制系统的稳定可靠运行又是磨矿稳产高产的保。

人磨矿经两段闭路研磨后,进人浮选脱硫,泡沫产品为硫精矿,槽底为铁精矿,经降磷之后为较终铁精矿。由于15系列一段磨矿没有返砂,而二段分级效率偏低,返砂中夹杂大量细粒级,致使已合格的矿石进入二段球磨机再磨,产生过粉碎,影响了系统能力和能耗。为此,在2001年5月刚投产的磨矿八系列中,对部分工艺进行改进和完善,把一段球磨改为棒磨,采用02.7mX3. 6m棒磨机和400kw的同步机;而二段球磨采用03.2mX4. 5m球磨机,其主机是630kw的同步机,用旋流器沉砂为二段球磨机给矿,用变频调速控制旋流器给矿泵,避免磨矿过粉碎,提高处理量。

为了更好地挖掘新磨矿系列生产潜力,完善电气控制系统,本文对磨矿新电气控制进行二段磨矿,分级溢流则作为磨矿分级系统产品。二段球磨机的排矿,进入水力旋流器给矿泵池,由6"淹浆泵送入0500水力旋流器进行分级,旋流器底流返回二次球磨机再磨,旋流器溢流与分级机溢流合并,作为磨矿分级系统产品进人浮选脱硫降磷作业。

新电气控制系统磨矿八系列新电气控制系统由多个子系统组成,既相互独立又相互联系,较终构成完整的电气运行系统,控制磨矿系列生产,满足整个工艺要求。

系统组成新电气控制系统组成见,它是控制磨矿生产的关键,也是岗位工操作工艺的依据。岗位工以人工化验的二次溢流浓细度指标为基准,结合皮带电子秤的数据,通过调节摆式给矿机的下矿量和相应给水量,来达到恒定给矿、比例给水、提篼二次溢流浓细度合格率的目的,确保浮选脱硫、降磷效果。高压油顶起磨机的筒体,并在轴瓦间形成油膜。此时启动同步机,ls后自动给同步机转子投人励磁,当同步机启动完毕,且气动离合器的工作压力>65MPa时,打开电磁阀,离合器开始工作,同步机便带动磨机转动,而喷油装置则以1次/h的速率向大齿轮喷射润滑油,10min后2台高压泵自动停止工作,较后,依次启动给矿皮带,集矿皮带和摆式给矿机,完成磨矿系列生产。

停车时依次停摆式给矿机,集矿皮带、给矿皮带和同步机、气动离合器及自动喷油装置,并按一次系统工作按钮,延时30s后高压泵自动启动,运行3min后自动停止,再延时5min,低压泵也自动停止,较终完成停车过程的所有工序。

电气联锁和继电保护由于磨矿生产是流水线作业,每台设备的启停都有先后时间顺序,这就需要电气联锁和继电保护,以保证设备故障停机的安全,减少对生产的影响,其电气联锁见。